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:改造旧车床(2 / 3)

 李为民和王永生商量以后,给出了改造后加工精度在10丝以内,争取5丝。主轴最大转速尽量能提高到两千转每分钟。这样的话,改造还有点可能意义。至于精度想达到1丝甚至更低,那是想屁吃。买一台或重新造一台来才有可能。

 最后李为民算了算,需要换了三十多个零件,基本上齿轮全换,其他像丝杆、凡是与进给有关的部分都重新做。李为民重新测绘并画好图纸,就交给王永生了,剩下的工作就靠他协调了。

 这些零件的设计的精度己经算是现阶段的极限了,不知比以前强到哪了,按李为民估计,最终全部改好,这台老普车的精度,应该能超过厂里现有的大部分车床。

 李为民去了七车间也就是钳工车间,加工好的零件还要钳工师傅继续打磨加工好,才能再安装。一问之下,现在没有完成的只有丝杆了,的确,这丝杆现在加工还真的有点困难。由于李为民要求的精度比较高,现在正在由两位八级工在手工打磨。当然其中一位就是一大爷,李为民也就上前去看看情况。

 一大爷易中海那,他正在用小锉刀修整着丝杆,这些最考验功夫,先用锉刀,接着是粗砂纸、细砂纸、金相砂纸,研磨沙这个由于精度没有到变态的地步,用完研磨砂也就差不多了,看看未完成的工作,估计仅仅丝杆的精修就要一天时间。

 完成这些还要进行热处理,热处理之后还要进行一遍精修,然后再根据需要进行表面处理。热处理是为了释放内部应力歼,防止使用过程中变形什么的,这个毕竟是用在机床上的,不处理好,后面会有相当多的麻烦。

 表面处理则根据使用部位不同进行不同的方式处理,比如齿轮,现在钢材的质量还是差些,李为民准备进行渗氮处理,增强表面的耐磨性。

 至于其他的由于主要是使用在暴露的空气中,且受力不像齿轮那么大,则是进行简单黑化处理,做好防锈,这所有的工序全部走完,最少也要三四天的时间,这也是没办法,只能等着。

 时间一晃过去了三天,李为民设计的零件昨晚已经全部处理完成,前前后后一共花了一个多星期的时间。许多加工都不是轧钢厂能完成的,都是拉到北一机去加工的。

 这要用到牛头刨床和大龙门铣床这些专用机床。这还是不怎么复杂的一台设备,时间还算短,要是更复杂的时间那会更久。

 早上李为民就带着小周拿着工具来到了钳工车间,一大爷易中海还有其他几位钳工师傅都在,他们要配合李为民的工作。

 其实像后世轧钢厂这样的大厂,做事情都是很复杂的。就说维修设备吧,正常需要填维修计划表,然后送批,批准后才能维修。维修的时候还要放正在维修的牌子或拉上紧戒线。

 但现在就没有这么多道道,直按开干,李为民还是将装配分为两部分同时进行。一边安装主轴箱,另一边安装进刀拖板和丝杆。这也是此次机床安装的重点。

 主轴箱还好,毕竟根据图纸装就行了,只要把齿轮的顺序和搞清楚就问题不大,李为民边装边给小周讲解齿轮的传动比,轴承的受力情况以及种类和安装、折装的手法。

 最后架上百分表打了一下圆跳度,还行吧,能达到2丝了,这己经是现有情况的的极限了,加上润滑油封上了顶盖。就等之后测试有没有发热的情况和总装时和进刀的配合精度了。

 而另一边易中海也在用铲刀在铲刮拖板的燕尾槽,这就是八级钳工的牛逼之处了,说实话李为民也会铲刮,但水平比易中海的要差一些。主要是后世机床导轨加工精度比较高,以及大都用贴塑或用线轨。铲刮量较小,练的少功夫自然也就浅了。

 这是一项精细活,是很考验师傅技术和耐心的,虽然现在己经是初冬了,天气气温白天也就十度左右,但一大爷依然是大汗淋漓,这玩意要铲几下后就要清理好涂上红丹油,翻过来放导轨时推一会儿磨出印迹,周而复始,只到全变成芝麻粒大小的点才行……

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